计量称原理及使用
1.定量给料机
申克称仪表
1.1.参数组(注:酸橙为仪表修改参数,粉红色为重要参数)
BI.CK A 对话状态
AO 语言 ENGLISH
AO2 单位 SI
A03 26574
A04 14389
A05~A12 ACTIVE
BLOCK B 额定数据
B 01 流量单位 —t/h
B O2 额定流量 15.0000t/h(石1~3)、50 t/h(粘土)、10 t/h(铁粉)
B 03 速度源 D11+D17 HI
B 04 特征值(单位皮带长度所产生的脉冲数)3209.69I/m(石3)、2839.30 I/m(石1)、2839.30 I/m(石2)、13732.5 I/m(粘土)、36050.0 I/m(铁粉)
B 05 额定速度 0.2976m/s(石1~3)、0.0641 m/s(粘土)、0.0231 m/s(铁粉)
B 06 启动来源 DI,I+。DI3 HI
B 07 P – 设定值来源 AI I+
B 08 外部设定值百分比有效 NO
B 09 称重传感器有效 YES
B 10 计数器1单位 — t
B 11 计数器1脉冲时间 1000 ms
B 12 计数器2单位 — t
B 13 计数器3单位 — t
B14 t
B15 0.00kg
BL.OCK C 校定数据
C 01 皮带运行周期数 1.00
C 02 皮带运行1周期时间 55.0s(石3)、22.8s(石1)、23.0s(石2)、173.2s(粘土)、175.0s(铁粉)
C 03 L/C灵敏度 2.0000mv/v
C 04 L/C额定容量 100.000kg
C 05 有效称重段长度 0.500m(铁粉为0.300m)
C 06 杠杆比 0.8636
C 07 仰角α 0.00度
C 08 砝码重 59.840kg
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1.2.校零及标定
1)首次校验或新安装皮带时校零
1).1.申克皮带秤
(1)准备程序(LB:IMP/Belt):须在容积方式下面板启动,启动程序、保存数据、退出;
(2)除皮程序(TW:Tare):获得基本皮重值。须在容积方式下面板启动、皮带上无物料,启动程序、保存数据、退出;除皮程序后,运行时仪表反馈应始终为零;(关磅闸,选择Volum。Mode按确定,选择Start/Stop Keyb.Mode按确定;面板启动皮带秤,按写入健写入一个流量,如30吨/时,此时变频器以全速运行;按Calidb。Functions选择TW:Tare后按确定,此时仪表自动进行去皮程序;结束后按确定写入;此时运行仪表反馈应为0且较稳定。返回按Start/Stop Keyb.Mode消去面板控制,按Gravimetric volume operating mode〈重力测量体积的运行模式〉消去容积运行模式既可)
(3)实物标定或运行砝码检查程序(CW:Weight Chegck)。
1)2. 熟磨粉煤灰
校零:按“修改”→改密码为4444→按“修改”→按“↑、↓”→至显示“U1”→按“校零”(先手动开启皮带变频器,至皮带上无料时校零。校零结束后仪表自动返回U0,按“修改”键保存即可)。
1)3.PJK配料系统
初次安装正式使用系统前应进行试车和正确调零,正常使用后应定期进行调整以保证系统测量准确。检查连接正确,通电预热10分钟后进行下述调整:
A、机械零点调整:机械零点调整应在秤体上无物料的情况下进行,调节传感器压杆使荷重接线电压值为0.3-0.5V左右,紧固压杆螺母。
B、电气零点调整:在系统主菜单下进入参数输入功能,按F5键选择重量和秤号(1-8),输入校零时间T(一般取秤体皮带运行一周的时间) ,按ENTER经过T时间后,显示器上显示T时间的平均动态零点。
2)标定:
标定要求:1)流量减小(或变频器频率减小至8~10赫兹);2)下料时间加长;3)标定前先应检查传感器、称体、称架等。
A.实物标定:
1)开机待流量稳定时开始;
2)放料待皮带运转约一周左右,同步计时;
3)Kg/S*3.6=T/H= S实,(S实-S显)/S实=偏差,S实/S显*D02(旧)=D02(新)。
B.流量标定:
1)按容积方式启(Volum.Mode)以恒速运行(仪表状态区显“V”);
2)以一给定流量(S显)待料稳定时(速度稳定);
3)测皮带周长L及运行一周时间T;
4)停下后,铲下1米料称,得Kg/M;
5)从皮带周长及皮带运行一周时间可得1/L*T=T1,Kg/T1*3.6=T/H=S实。
C.合肥汇龙(PJK微机配料)皮带标定:
1)下料皮带上清料;
2)手动开启变频器(先将P0010由0改为1允许修改,再将P1000由2改为1)至8~10赫兹运行,再微机上开启(并按F3运行)皮带秤;
3)记录原班产量、现班产量,相减为放料重S显;
4)称下料皮带上所放料为S实;
5)计算:误差δ=(S显-S实)/S实*100%,修改系数K新=S实/S显*K旧(按F7修改系统参数中系数,并按F2保存。F10进入系统。)(系数改大则实际流量变小,换句话说:实际流量大则系数应改大)。
D.挂码标定(熟磨粉煤灰)
控制过程:皮带秤重量及速度传感器将信号送入流量表中,流量表根据设定量与反馈量比较,并经PID调节,输出4~20MA信号控制绞刀变频器转速,从而控制流量。皮带称变频器转速为恒定50HZ。
标定:1)记录皮带运行一周时间“T周”及原R1(标定系数);
2)挂码并手动开启变频器;
3)按仪表“产量”显示;
4)记下现产量,并同步计时;
5)记录5“T周”后仪表显示产量,并与现产量相减得“W显”;
6)W实=(2GTL*5)/T=10GL=10*10*6.20=620(KG)(按运行5周期,砝码为10公斤《如运行下料少,减少砝码重量》,皮带周长为6.20米计算);
7)【(W实=620)/(W显*1000)】*R1旧=R1新;
8)修改R1:按“修改”→改密码为4444→按“修改”→按“↑、↓”→至显示“R1”→按“清零”→输入“R1新”→按“修改”保存。
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1.4.其他一些资料
1)更换减速机
当需要改变配方时,一般采用更换减速机方式
(1)选择减速机;
(2)更改B04,如:2700(原B04)/X(现B04)=358(原速比)/237(现速比)
(3)更改B02(量程);
(4)标定(去皮实物标定)。
2)(1)称重传感器下侧的过载限位保护螺钉与传感器下面的间隙,应为1-1.5MM
挡料装置橡胶板的下缘与环形胶带的上表面有1-2MM的间隙
皮带清扫器橡胶板的端面与皮带外表面的间隙为0.5MM
(2)速度传感器与齿轮间隙高位为0.5MM(或拧紧后回2-3圈),在高位时为7.5V,低位时为2.5V。
(3)称重传感器:
仪表接线 X7上4、7为激励电压输入-、+6VAC,5、6为输出信号电压-、+;传感器出线红白(输出端)660欧、(白)红黑(电桥)577欧、(白)红蓝(电桥)577欧、黑蓝(输入端)700欧。(仅供参考)
负载:最小80欧;测量周期:100毫秒;分辨率:24位;输入信号范围:-1.6毫伏~32毫伏。
至仪表电缆:1、2红,3、4白为信号线;5蓝,6绿为电源线;7棕,8蓝为速度传感器接线;9黑为信号地。
(4)熟磨称重传感器:
型号:MHR-4B;测量范围:10~50KG;激励电压:±12V。
1.5.故障实例
1).称重传感器坏
现象:仪表显示L4且不能复归,检查皮带上有料、承重螺钉与传感器接触、称重传感器及十字簧片无卡阻。
处理:调整称重螺钉、人力下压称重装置仍不能复归;将皮带放松后仪表上又显示H4且不能复归,将传感器拆下仍如此。
原因:为因维修工更换皮带踩坏传感器。100KG、2.00MV/V。
2).反映2#原煤称现下18吨料与以前15吨料相似。
标定后将D02改为0.8,但这样大幅改是不允许的。应去皮后再标定。为因此皮带前段时间更换,当时张紧使传感器受力小,而运行一段时间后皮带松弛受力较大。去皮:关磅闸、选择容积方式运行、运行准备程序、运行去皮程序、给定0看反馈0的稳定性。
3).因仪表进入密码改变,不能进入修改。因此在标定时误差较大时,只能通过调整传感器受力。
4).上位机无传感器重量信号而不能开机。
为因在皮带秤堆满料的情况下校零,使得零点(皮重)变动;此种情况时用手下压或紧顶传感器螺栓上位机有重量显示。当需要在上位机显示流量比实际流量小时,可通过改变皮重实现。
5).粘土皮带秤
在运行中调停,面板上有“S2 跑偏未复位”报警且不能消除。中控启动不了,检查驱动正常且已至仪表柜;切换至面板上不能启动;将此报警屏蔽(设为不理睬)仍无效。后检查一只跑偏开关坏,另一只动作未复位后中控启动正常。
6).熟磨2#石灰石经常停止
为因下料口挡料板太大,使得下料太多而使变频器转速太低。处理为将挡料板下移使下料减少,提高变频器转速。另外,如皮重变大,则皮带堆料多,而此时变频器转速低而不能带动皮带运转。(个性:石灰石料大;此称要求给定流量小。故此较难控制)
7).熟料库底1#矸石皮带秤不动作
拆开电机单独运行正常,拆开减速机未发现异常,装上后手动转动灵活,但开机不动。开其下皮带运转后正常。为因料堆满料斗而卡死。2#矸石能动为因其为空皮带。
8).其他处理经验
(1)因设置最低电流信号为20MA,使反馈为20.8MA,中控显示为16000T。
(2)现场开机时无应答,须在仪表或中控开机时才有。
(3).皮带秤一般为:如现场能开,中控仪表不能开,一般为有故障存在,可在仪表上查看故障;如现场不能开,则为控制回路或电机故障;如手动能开,而自动有时开一下又跳,则一般为跑偏开关动作。
9)均化库皮带秤
9.1)因传感器保护螺栓顶起而使流量偏大
窑操工反映入窑提升机电流偏大,下料80t/h时电流达到90A左右,而正常时一般为70A左右,提升机空载电流为55A左右。同时现象有:均化库皮带秤下料流量阀开度为100%。为因保护螺栓下调太多,下料时如为80t/h,则为达到此流量,皮带上须达到100~200t/h时传感器才能计量到80t/h。
9.2)中控给定为13t/h,显示为12.8t/h,将D02更改为(13/12.8*0.93原D02=0.9445)后正常
9.3)运行中显示“H4”跳停,手动在变频器上开启皮带秤一段时间后,故障消除且中控有备妥,但驱动后马上又跳停;改在仪表上控制开启,但开启一下后显示“E5”报警跳停,处理后(因为仪表控制,中控给定无效。应在仪表上设定给定量)反馈量变化很大;修改参数O02(比例KP)及O02(积分TN)后仍无效。后清仓后正常。
反馈波动大有以下因素:1)下料堆积或堵料(此处也有可能为流量阀无动作或不跟踪信号);2)皮重影响;3)生料称上除尘管阀门开度(如打开则流量会出现不稳定,设计失误)的影响;4)稳流称重仓料少等故障,可看现场仓重仪显示。 看生料称工作是否正常,可看:检查生料称传感器等;检查变频器是否工作在50HZ;检查对应流量阀是否有对应开关;检查皮带秤控制仪等。
经验几条:
(1) 报警信号在仪表中设定屏蔽:如此信号存在,屏蔽后仍不能启动;屏蔽信号只在运行中不报警或不调停。
(2) 如有报警信号存在,仪表面板上仍不能启动。
(3) 不管查什么问题,首先应消除显示报警——在根本上消除。
2.仓重仪
2.1.接线端子意义:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+SIG(0~20MV) | -SIG | +EXC (10VDC) | -EXC | COM |
正极输入端 | 负极输入端 | 传感器电源输出(正) | 传感器电源输出(负) | 共点 |
|